PSA制氮装置的生产调试与技术改造

   2010-06-03 中国空分网阿超297
核心提示:PSA制氮空气经透平压缩机压缩后压力达到0.8MPa进入V—201冷干机,把空气降温除去大部分水分。除水后的空气由热交换器管间
PSA制氮空气经透平压缩机压缩后压力达到0.8MPa进入V—201冷干机,把空气降温除去大部分水分。除水后的空气由热交换器管间排出,经V—215精密过滤器进一步除油、除尘,然后进入V—202空气缓冲罐缓冲稳压,作为变压吸附制氮的原料气。空气经过预处理后进人装有碳分子筛的吸附筒,空气在碳分子筛床内依次完成吸附制气、放气、冲洗、均压、二次均压、充气过程,从而连续生产制得氮气。吸附筒共8个,每2个吸附筒与10个快速气动切断阀单独组成一套制氮系统,气动阀的启闭由DCS设定时间程序控制,四组变压吸附系统同时运行时,其切换程序相互错开,使总管的氮气压力、流量更为稳定。本套装置利用调节流量可以生产出不同纯度的氮气,以供不同用途。
    PN—5000型PSA制氮装置工艺流程见图1。
1.2 PSA制氮设置配置
1.2.1 H240—9.5/0.98型透平压缩机    该透平压缩机由开封空分设备有限公司制造,H型四级压缩,排气量为12000m3/h(标态,下同),排气压力为0.85MPa(C)。齿轮主油泵安装在非联轴器压缩机侧,在事故状态下(如停电)利用压缩机的惰转可以保证机组的安全停运,从而省去高位油箱。大齿轮转速为1489r/min,高速轴转速为19033r/min,低速轴转速为15095r/min。配有油压低和瓦温高安全联动装置,在DCS上控制放空调节阀,在异常情况下对机组进行紧急停机。
    所配电机为上海电机厂制造的YKS560—4型,功率1600kW,电压6000V。所配人口空气过滤器采用江苏锡山产KJI—自洁式过滤器,过滤精度≤1μm,过滤效率99.9%,控制方式为全自动,压差大于设定值时报警。
1.2.2 JAD—K2000NW型冷冻式干燥机
    PSA制氮该冷冻式干燥机和机组后的JLA—400L—C—D型精密过滤器,由杭州嘉美净化设备有限公司制造。采用R22制冷剂,压缩机型号为D8SJ—6000,处理空气量为12000m3/h,制冷量为125287kcal/h,人口空气温度为10—45℃。为充分利用能量(冷量)及避免排气管外壁低温挂露,在蒸发器前设置一只预冷一再热器。
    控制系统可实现油压低、冷媒压力低、冷媒压力高和过负荷保护。根据负荷变化自动进行能量调节,自动调节冷却水量。机组独立工作,无需人工干预,开停机方便。精密过滤器为进一步分离水分和过滤杂质,确保下游吸附筒安全高效工作。
1.2.3 分子筛吸附器
   PSA制氮 分子筛吸附器由上海化工研究院制造,由8个吸附筒组成,每两个吸附筒与10个快速气动切断阀独立组成一套制氮系统,每套吸附系统工作周期为2分钟。内部填装吸附性能较好的日本产武田碳分子筛、德国产的BF碳分子筛和少量的用来吸附水分的硅胶。四套制氮系统的40只气动阀门的启闭由DCS控制,可单独运行,也可同时运行。
1.2.4 自动控制系统
   PSA制氮 本套设备的控制系统采用美国Homeywell公司的HantScapeSCADA/S9000集散控制系统,服务器软件运行在WindowsNT网络操作系统环境下,采用视窗化的操作员站,可非常方便地完成人机交互和S9000控制器的控制组态以及快速地完成系统集成。每个服务器数据库可提供从20到65000个集成点,包括状态点、模拟点和累积点及用户定义点,可实时采集各种过程装置的实时数据。
1.2.5 纯度分析
    采用ZDO—101型氧化锆分析仪,实现在线自动分析。该分析仪由上海化工研究院仪表厂制造,检测范围为0.1×10-6~21%。
2 生产调试
2.1 分子筛的填装
   
本装置对分子筛的填装要求比较严格,填装要密实,避免有大的空隙,以防止空气冲击造成分子筛大量磨损成粉而带人下游工序。填装时选择在晴朗天气,防止受潮。每筒填装硅胶2筒(约90kg),放在最底层,用来进一步吸附空气中可能带人的水分。第二层填装20筒由日本产的武田分子筛(约800kg)。最上层填装的是德国产的BF分子筛,填满为止,两种碳分子筛都为柱状,具有较强的选择吸附性。当运行一段时间后,随着分子筛颗粒之间的间隙变小和损失,进一步补充。
2.2 调试参数与设计参数的比较
    PN—5000型变压吸附制氮装置设计为两种用途:一用来提供PTA装置事故状态下所需粗氮气,流量5000m3/h,纯度95%;二用来为下游NC—3000氮气净化装置(制高纯氮气3000m3/h、纯度99.999%)提供原料氮气,流量3200m3/h,纯度99%。本装置于2000年1月开始调试,由一台处理量为200m3/min、出口压力为0.85MPa(C)离心机提供气源,调试参数见表1。

表1 调试参数与设计值的比较

项 目 设计值 调试值
加工空气量 12000m3/h 12000m3/h
粗氮气产量 5000m3/h >5000m3/h
精氮气产量 3200m3/h >3200m3/h
粗氮气纯度 95%N2 >95%N2
精氮气纯度 99%N2 1230~1630×10-602
产品氮气压力 0.75MPa(G) 0.75MPa(G)

    *:2000年6月3日调试NC—3000氮气净化装置时, 所测PN—5000型变压吸附制氮装置在精氮流量为2900~3300m3/h下,精氮气纯度为(1227~1636)×10-6。采用的 检测仪器为ZDO—101型氧化锆在线分析仪,在流程中对应 的仪表编号为AI—2101。
    从表1可以看出,该装置的各项调试参数均达到 或优于设计值。并且进行变负荷试运,当氮气产量为3000~3300m3/h时,氮气纯度可以达到99%以上。当 氮气产量为5000~5500m3/h时,氮气纯度可以达到96 %%以上。本装置从开冷干机到进空气出产品,时间 不到10min,完全可以满足PTA装置在事故状态下急 需用粗氮的要求。另外,分别投用其中的两组或三 组,可以满足不同用氮量的需求。
3 技术改造
3.1 冷干机增加一个气水分离器
   
本装置在调试过程中,发现吸附筒放空消音器 处有结霜,放空管线内有水迹。打开上游空气过滤 器(V—215)切水阀,有大量积水排出。断定冷干 机的预冷器除水效果不好,虽然空气中的水分被冷 却下来,但是没有被分离,导致部分游离水带人到 下游。如果长期运行下去,将会影响碳分子筛的使 用寿命和产品质量。根据JAD—K2000NW型冷干机 的结构特点,对该机进行了改造,在预冷一再热器 和旋风分离器之间增加了气水分离器(见图1)。 这样空气经蒸发器冷却后,通过旋风分离器和气水 分离器两次除水,游离水基本上可以全部排完。另 外,把机组本身带的浮球式疏水器更换为电子开关 疏水器,达到定时强制疏水的目的,保证了空气质 量,为分子筛提供了良好的吸附条件。
3.2 吸附筒气体分布器改造
   
在该PSA制氮装置投入生产试运近两个月,发现吸附筒 周围有大量碳分子筛跑损,并且日益加剧。氮气纯 度变差,吸附筒阻力变大,气动切断阀经常出现卡 死现象。最后把吸附筒内分子筛全部卸出,检查吸 附筒下部气体分布器,发现分布器外面一层过滤网 小孔(孔径φ3~5mm)全部被硅胶颗粒(粒径φ3~ 5mm)堵死,导致再生气体无法正常从分布器排出, 使分子筛再生效果变差,同时空气也无法正常进 入,从而引起阻力增大和纯度变坏。另外,发现法 兰盖与分布器接触面存在约1~2mm的间隙(碳分子筛规格为φ2× 4mm),使较大压力的空气在分布 器被堵死的情况下,携带着碳分子筛绕道从这个夹 缝中排出,从而造成分子筛跑损,碳粉又引起气动 阀门的卡死。为了避免类似事情再次发生,采取如 下方法:把分布器与法兰盖焊为一体,彻底消除间 隙;在分布器的外层再加上60目的滤网,有效的 防止了硅胶堵塞滤网和分子筛跑损(见图2)。
3.3 局部管线和控制系统改动
   
为使碳分子筛再生彻底,同时也为降低充压时 空气对设备的冲击,在吸附筒上部均压阀处增加了 DN25的跨线和闸阀(见图1)。利用该跨线可以调节 再生气量的大小,以保证分子筛再生彻底,提高产 品质量。但该阀开度不宜过大,防止影响产品压力。 另外,为使碳分子筛能有效吸附和再生充分, 保证产品的纯度,对控制系统也进行了改动。把单 组吸附筒的工作周期由原来的132秒改为120秒, 减少分子筛的工作时间,以利于分子筛的再生。每 组投用间隔时间由原来的33秒改为15秒,其切换 程序相互错开,使总管的氮气压力、流量更为稳 定,这样可以缓解产品压力和流量的大幅度波动。
4 几点建议
    (1)需进一步完善工艺流程和提高设备质量, 满足环保要求。本装置在调试时,因放空气流大, 产生很大的节流噪声,特别是再生泄压时,消音器 起不到很好的消音作用,噪声达到118dB(A),每 15秒一次的放空对厂区作业环境产生干扰,对正 常操作也带来一定的影响。
    (2)把冷干机运行状况引人DCS。冷干机的控 制系统全都在现场,在操作室内无法观察该机组的 运行状态,如果机组故障停机,而又不能及时发 现,会使下游带人大量水分,影响碳分子筛的使用 寿命和产品质量。建议把冷干机的运行信号引入 DCS,并加声音报警,实现动态观测。
    (3)选用良好的压力表。因吸附筒充压、泄压 频率高,速度快,从0.8MPa迅速放空,造成吸附 筒上压力表损坏严重,指针不能回零。建议选用性 能良好,具有减振作用的压力表。
    (4)完善工艺,使能源得到最大限度的利用。 本装置加工空气量为12000m3/h;产量为5000m3/h 的粗氮或3300m3/h的氮气,有二分之一到三分之 二的富氧空气被白白放掉,如果能有效地回收这部 分资源,结合企业特点综合利用(如用于污水处 理),经济效益和社会效益将十分可观。

 
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